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壓鑄技術(shù)

鋅合金壓鑄產(chǎn)品產(chǎn)生縮孔的因素有哪些

文章來源:譽(yù)格壓鑄時間:2019-06-05 點擊:
四、產(chǎn)品形成收縮孔
 
導(dǎo)致收縮的因素是由多種原因造成的。
 
(1) 噴嘴材料的過度回流
 
(2) 廢物
 
(3) 模具設(shè)計不合理, 氣體壓力、氣量、尾壓、溫度不足。
 
(4) 生產(chǎn)材料受到鉛、鎘和鎳的污染。
 
(5) 模具冷卻水的設(shè)置不正確或不正確。
 
(6) 脫模劑的用量不能捕捉水分過多, 濃度過高。
 
(7) 壓鑄過程中壓力和速度不足
 
(8) 模具太大, 消除壓力, 灌裝不填充。
 
下面是一個由手機(jī)電池蓋引起的收縮孔的案例研究。
 
(1) 產(chǎn)品: 手機(jī)機(jī)箱大電池蓋
 
1) 重量60克
 
2) 材料: Zamak3
 
3) 壓鑄設(shè)備: DC88 熱室壓鑄機(jī)
 
4) 產(chǎn)品特點: 產(chǎn)品正面有3mm 凹槽
 
(2) 缺陷
 
壓鑄過程中空白產(chǎn)品的合格率小于 60%, 主要現(xiàn)象是噴口和 R 坡的水痕和拉巢嚴(yán)重。
 
(3) 緊急措施
 
1) 如圖4所示, 從產(chǎn)品右上角連接一個彎曲通道, 以創(chuàng)建一個用于解決水和收縮的輔助閘門。
 
2) 原因分析: 由于產(chǎn)品表面有3mm 凹槽, 因此該凹槽會導(dǎo)致在空腔中的填充阻力較大, 壓力和速度會堵塞和丟失, 填充凹槽后面的區(qū)域較慢。 壓鑄松動, 水線還在, 廢氣太慢, 不會引起收縮。
 
3) 從產(chǎn)品右側(cè)添加輔助流動路徑后, 有效補(bǔ)充了灌裝壓力、速度和模具溫度, 從而解決了縮孔問題, 提高了質(zhì)量和產(chǎn)量。
鋅合金壓鑄產(chǎn)品 縮孔
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